熱管式蒸汽發(fā)生器技改項目年節(jié)煤達2000噸、冷媒水泵安裝變頻器項目年節(jié)電62萬度、脫泡器節(jié)能技改項目年節(jié)約標(biāo)煤300噸……浙江華峰氨綸股份有限公司用巧思妙想,變“用能大戶”為“節(jié)能樣板”。
在華峰氨綸莘塍廠區(qū),2座碩大的蒸餾塔吸引了記者的目光!靶虏捎玫腄MAC溶劑(二甲基乙酰胺),通過這兩座蒸餾塔處理后,可以達到成本下降近50%的節(jié)能效果!惫竟芾韺优嘶A(chǔ)說。
據(jù)悉,溶劑是華峰氨綸生產(chǎn)工序中主要原材料之一。2008年,華峰氨綸使用的是溶劑DMF(二甲基甲酰胺),但是這一款溶劑的特點是回收率低,對大氣污染比較大。于是,華峰氨綸投入2000多萬元進行技改,改用DMAC溶劑。
這一改進,大大提高了溶劑回收率,也大幅度降低對大氣的污染。潘基礎(chǔ)說,在技改之前,生產(chǎn)一噸氨綸需要使用溶劑DMF約60公斤,而改用DMAC溶劑之后,每噸所需溶劑降至30公斤。
在華峰氨綸,每個項目似乎都是節(jié)能項目,每臺機器好像都是節(jié)能設(shè)備。潘基礎(chǔ)指著遠處不斷冒出熱氣的冷凝水回管說:“冷凝水回管上面裝了個蒸汽發(fā)生器,通過它,每年可節(jié)約標(biāo)煤達2000噸,有效地降低了能源消耗,保護了環(huán)境!
近年來,包括華峰氨綸在內(nèi)的各公司從設(shè)備、生產(chǎn)工藝、污染物排放等各方面不斷加大投入,探索新技術(shù)、新方法,挖潛降耗,累計投入已達8000多萬元。
如此大規(guī)模投入,合算嗎?“盡管有些設(shè)備一次性投入資金比原有設(shè)備高,但通過節(jié)能創(chuàng)造的效益可以在短期內(nèi)回收投入成本,不僅具有很好的節(jié)能效益,更能為公司降低生產(chǎn)成本發(fā)揮長效作用!惫旧a(chǎn)副總徐寧說,他以新型制冷設(shè)備為例,公司投入100多萬元引入5臺新型制冷設(shè)備,取代行業(yè)通用的傳統(tǒng)設(shè)備,每年節(jié)電就達200萬度,節(jié)約電費約160萬元,僅一年就收回成本了。
在華峰氨綸,節(jié)能減排不僅體現(xiàn)在改進工藝、引進設(shè)備等方面,更反映在細節(jié)當(dāng)中。行走在一紡絲車間,偌大的空間里,僅點亮了一排的電燈,照亮了“雙黃線”內(nèi)的員工通道。雖然不多,但足以滿足日常通行所需。
該項目就是企業(yè)實施精益生產(chǎn)后,由老員工張偉通過長期觀察及實地論證所提出的,稱為“雙管日光燈改單管日關(guān)燈照明”項目。此項小小的改進,僅紡絲一個車間就減少日光燈176支,年節(jié)約用電量約4萬度。目前,此項實施方案已在其他多個車間得到推廣。
據(jù)不完全統(tǒng)計,半年多來,公司已實施改善項目近100項,創(chuàng)效超過600萬元。
對于節(jié)能減排,華峰集團董事局主席尤小平有一套自己的“蜜蜂理論”,認(rèn)為在能源緊張的當(dāng)下,企業(yè)的每一個節(jié)能降耗項目,“像蜜蜂一樣,既為自己釀蜜,又為他人傳播花粉!
來源于溫州日報(2012-06-29)要聞
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